? ? ? ?近日,山西建龙在吨钢气体消耗上实现重要突破,全年累计创效超过700万元,为企业绿色低碳发展注入了强劲动力。
? ? ? ?面对产线众多、用能点复杂的挑战,山西建龙从“供气”和“用气”两端同步发力、精准施策,一点点“抠”出能耗效益,一步步挖出节能潜力,逐步建立起覆盖全流程的节能管理新机制。
? ? ? ?一路深入生产现场,技术团队率先在供气端打响优化之战,他们发现不少用气工序存在“大马拉小车”的现象——部分仅需要0.6MPa低压氮气的生产环节,却因最初设计和现场管道布局等原因,一直使用1.5MPa中压氮气减压供应,导致每小时多耗电650kWh。该公司能源中心技术人员刘晋生感慨道:“我们一开始也没想到,一个压力级别的差异,竟隐藏着这么大的节能空间!”
? ? ? 从2023年开始,他们深入烧结、回转窑、热轧等区域,对中压氮减压用户动起了“手术”。截至2024年底,已完成41800m?/h低压氮直供改造,每小时省电1300kWh,年创效约400万元。
? ? ?进入2025年,山西建龙改造步伐继续加快。冷轧中铝中镁卷板、热轧总厂棒材和新棒材生产线陆续完成低压氮气管网升级。该公司制氧作业长杨志杰透露:“随着低压氮用户越来越多,我们正加紧新增一台20000m?/h低压氮压机。等项目投运,就能停掉一台中压设备,预计一年能再省280万元电费!”系统全生命周期的成本管控理念,正悄然落地生根。在压空系统方面山西建龙也毫不放松,仅通过将管网压力精准下调0.09MPa,优化疏水方式,严查跑冒滴漏,一年就省下电费350万元。
? ? ?而在用气现场,山西建龙同样深入细节,挖出一个个隐藏的节能空间。该公司技术团队排查了生产区域的90多台除尘器,处理漏点40多处,并建立起“发现—整改—跟踪—复查”闭环机制。团队成员牛慧珂介绍:“我们对喷吹模式做了精准调整,能改定压喷吹的就改,条件不够的就科学延长喷吹间隔。别看动作小,节气效果很明显!”在气力输灰区,他们也发现部分设备因输灰模式和时间设置不合理,存在“过度用气”现象。经过优化,实现了输灰效率和能耗控制的“双赢”。
? ? ? 与此同时,山西建龙正加速建设智慧能源管控平台,实时监测各工序用气,杜绝设备停机后的能源空耗,做到岗位有责、数据说话,节能管理越来越“有数”。
? ?“节能工作只有进行时,没有完成时。”山西建龙能源中心厂长杨建东表示,“接下来,我们要把‘精准用能’推广到氧气系统,往更深层次挖掘潜力!”
? ? ? 每一个能耗指标的下降,背后都是无数次现场勘察、数据分析和方案优化的结晶。如今,这条从“斤斤计较”每立方米气体出发的节能路,正不断延伸至dafa888体育,dafa888官方下载能源领域。未来,山西建龙将继续向内挖掘潜力,在实践中创新思路、传播理念,稳步推进“精准用能”,为企业绿色、低碳、可持续发展持续赋能!
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